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西南铜业:精益生产 从细入手

发布人:  发布时间:2020-3-6 11:20:07   阅读次数:


    2020年是西南铜业“三年飞跃”的关键之年,全司上下吹响了“精益生产,提标降本”的号角。作为西南铜业下属单位的熔炼分厂积极响应公司号召,坚持精益生产思维,充分结合工作实际,引导员工从细节入手致力降本增效,有效降低生产成本,并取得较好的效果。

    修旧利废  消除浪费

    艾萨11#皮带作为艾萨炉重要的“独儿子”设备,为保证新一年艾萨炉高作业率,2019年艾萨停产中修期间,更换了新的皮带。根据以往的经验,一般更换下来的旧皮带就按照报废处理了。今年,熔炼分厂本着消除浪费、降低物耗的原则,希望能够从细节处入手,修旧利废,消除浪费。经过认真检查,钳工组发现旧皮带虽有正常使用磨损的情况,但由于日常维护到位,皮带没有出现严重的损伤,还具有一定的使用价值。因此,钳工组挑选出磨损较小的、仍可继续使用旧皮带,分段回收,制作短皮带备件。春节过后,钳工组在完成日常设备维护的同时,抽出人手利用更换下来的11#旧皮带制作皮带备件,完成艾萨29#皮带、备料14#皮带的备件制作,两条皮带备件累计节省新皮带65米,按照新皮带350元/米,共计节约皮带采购费用22750元,有效节约生产成本。经过成功实践,熔炼分厂将举一反三,坚持精益生产思维,发挥专业技术特点,继续利用磨损较小废旧皮带制作皮带备件,降低分厂皮带采购费用。

    培养习惯  压实责任

    2019年,艾萨炉压缩风使用成本154万,是一笔不小的生产成本,纵观近几年的生产实践,可降低的空间看似并不是很大。今年,为切实减少压缩风使用成本,艾萨工区认真分析各岗位压缩风的消耗情况,深入了解岗位员工对于压缩风的使用习惯。经过深入研究,发现压缩风的浪费主要来自于因为行为习惯不规范,使用后未及时关闭等情况,所以艾萨工区从改变员工行为入手,培养员工良好的作业习惯,扭转因为操作粗放造成的压缩风浪费现象。通过制定《压缩风使用管理规定》,压实责任,日常加强压缩风使用点的巡检,班中认真检查阀门是否开关正常,管道是否有泄露,发现问题及时处理,避免泄露造成浪费。针对压缩风使用较多的艾萨排放岗位,要求在满足溜槽冷却的前提下进一步缩短文丘里风管的使用,同时杜绝长时间开启压缩风的行为。通过将精益生产如心如脑,培养员工的行为习惯,从日常工作点滴做起进一步降低吨料生产成本,积少成多,切实做到降本增效、精益生产。

    自己动手  降低成本

    近日,熔炼备料离线破碎1#破碎机推力板弯曲变形,影响破碎机正常使用,需要更换。以往,推力板备件都由外委单位加工好,钳工组只需负责更换就行,每块推力板的备件成本在费用400元。为了节约这400元的备件成本,钳工组员工根据多年更换的经验,发现充分开动脑筋,发现可以尝试利用现有闲置材料自行制作备件。在与工程技术人员沟通后,钳工组立即对旧推力板尺寸进行精细测量,按照尺寸利用40mm厚钢板切割制作备件。制作完成后,经专业评估可以使用,钳工组便将自主制作的推力板备件回装破碎机,进行试车。经试车正常后,现已投入使用且运行至今无任何问题。按照5000元/吨的备件加工费计算,推力板重约80KG,每制作1块推力板可降低了分厂备件加工费用400元。通过自己动手,切实有效降低生产成本。

    小改小革  驱动创新

    熔炼分厂承担了西南铜业的铜精矿监督取样工作,为做好样品的管控,需要一辆可以上锁的运送样品的小板车。虽然买这一辆小板车只要几百元,但这也需要占用生产成本,于是为了节约成本班组员工开动脑筋,在原有小车的基础上进行改造,找废旧材料制作了车顶,这样一辆能够上锁的样品收集小车就制作完成了。虽然一辆小车节约的成本不多,但从细节入手,在现有物资的基础上进行小改小革,驱动创新,一样能为精益生产、业绩改善做出贡献。

    全员业绩改善行动计划作为精益管理的基础,重在全员参与,倡导人人都是业绩贡献的参与者、创造者,也重在从细节之处做起。只要人人都形成改善自觉,从细入手坚持走精益实践之路,积极营造自我完善、自我提升的组织氛围,久久为功、务实前行,定能降本增效,实现精益生产。

     

    作者:杨松圆  陆国雄  张 延



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