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迪庆有色半自磨机衬板技术优化取得阶段突破

发布人:  发布时间:2020-4-2 13:30:25   阅读次数:

     

     

    疫情防控以来,迪庆有色防疫不忘技术攻关,至3月30日的设备运行数据显示,公司半自磨机衬板优化技术攻关取得阶段突破:选矿厂SABC碎磨系统半自磨机衬板优化取得大幅进步,设备单套衬板处理能力跃升至206.9万吨,筒体衬板使用寿命由原来的1148.31小时提升至2464.75小时,达到了国内领先水平。至此,制约迪庆有色达产的半自磨机衬板问题有效解决,为公司奋进2020年达产目标提供了坚实基础。

    迪庆有色SABC碎磨系统半自磨机衬板优化技术攻关活动始于2019年5月。之前,半自磨机运行过程中经常出现衬板破裂、易碎和不耐磨现象,导致设备衬板使用寿命短、更换频繁,维护成本高,磨矿系统开停机频繁。也正因为如此,公司选矿厂呈现生产不连续,产能提高受限的瓶颈,严重制约着公司的达产进程。2019年5月,公司成立了磨机、旋回破碎衬板技术攻关小组,由此拉开了半自磨机筒体衬板、格子板优化技术攻关活动帷幕。

    技术攻关活动开展以来,攻关小组组织专业力量,邀请多名国内外专家至现场诊断磨机电气及衬板问题,并与北京科技大学合作,就能耗分布、衬板磨损模拟、一段磨矿细度优化等开展相关研究。在此基础上,小组制定了单套衬板的处理量及衬板损坏比例优化指标。过程中,小组技术人员每天深入现场,持续跟踪设备运行工况,收集各类问题,召开技术研讨会进行技术分析,从而形成了半自磨机衬板优化攻关技术方案。

    按照技术方案,2019年5月至12月,公司引进了3家国内衬板生产厂家开展满足磨机衬板性能指标要求的供货竞争,并将衬板技术质量保障和成本一并捆绑,优选供衬板供方参与技术攻关,并与之签订技术服务合同持续开展半自磨机筒体衬板、格子板优化技术服务攻关。系列技术攻关的开展持续至当年12月底时,衬板优化取得实质成果,实现单套衬板及格子板的处理原矿量从优化前的126.2万吨跃升至180 万吨以上,衬板破损比例由攻关前的26%下降至不足2%,有效解决筒体衬板与格子板易碎、断裂、不耐磨问题,彻底消除了生产上的频繁开停机现象。

    2020年1月以来,迪庆有色在防疫紧张进行的而基础上,承继前期成果就中圈衬板易裂、外圈衬板使用寿命短、筒体衬板磨损不均的问题,持续攻关半自磨机端格子板及端衬板技术优化。小组以提高磨机综合填充率、再引进厂家、将钢衬板优化成钢橡复合衬板为思路,开展半自磨机1套筒体衬板试运行和1套橡胶端衬板及提升衬板的开始试运行工作,持续进行衬板整体性能再优化。至3月,实现单套衬板处理矿石能力达到206.9万吨、选矿衬板单位成本下降0.68元/吨的衬板优化技术经济成果,为公司大型设备整体运转效率提升、降低生产成本和达产提能筑牢了坚实的设备性能保障。

     

    作者:李家会  梁泽跃

    来源:迪庆有色



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